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高压变频技术在排送机上的应用

更新时间:2019-08-12 18:35:41 点击次数:1513次
节能效益分析目前,排送机在转速5493rpm、流量27178/h、无回流时消耗功率为642kw.该值为分厂2004年1月排送机耗电量/运行台的平均值,当2焙烧炉仅用发生炉煤气,排送机打回流情况很少,可近似看作无回流。3月~5月排送机总保持存在回流,外供气量为23837m时,消耗功率根据风机特性公式:出进。风机在n转速时的功率、流量;―风机保证出口压力在34000Pa~36时,在ni转速时的功率、流量;出进―煤气在风机出口的密度,kg/cm出进出...

节能效益分析目前,排送机在转速5493rpm、流量27178/h、无回流时消耗功率为642kw.该值为分厂2004年1月排送机耗电量/运行台的平均值,当2焙烧炉仅用发生炉煤气,排送机打回流情况很少,可近似看作无回流。3月~5月排送机总保持存在回流,外供气量为23837m时,消耗功率根据风机特性公式:出进。风机在n转速时的功率、流量;―风机保证出口压力在34000Pa~36时,在ni转速时的功率、流量;出进―煤气在风机出口的密度,kg/cm出进出进出进―风机出口与进口的绝对压力。


可知排送机在不同流量下电机变频后的风机转速、风机的消耗功率及节省的功率值(ΔP无回流时外供气量为23837m/h时,消耗功率应为433kw.电机变频后可以节省的功率值为按现在供气量计算每年节约电能:式中:2台排送机变频调速系统投资共需约300万元,在使用的1年里工频运行时平均功率为623变频运行时平均功率为433kw,比未装变频器节约31%的电能。按目前分厂生产状况,排送机每天供气时间为24h,每年节电3283200kwh.工业电价按0.48元/度计算,年节约电费156万元,静态回收成本时间为2年。


高压变频技术在排送机上的运用,实现了自动恒压控制,使供气质量和管网运行安全性提高;2)采用变频调速技术,提高了电机的功率因素,减少了无功功率消耗,平均节电率30%.节电效果显著;3)采用变频调速技术后,由于电机、风机的转速普遍下降,减少了机械摩擦,延长了设备的使用寿命,降低了设备的维修费。同时,由于变频启动和调速平稳,减少了对电网的冲击;4)由于变频器十分灵敏并具有故障检测、诊断、数字显示功能,提高了电机、风机运行的可靠性。混凝土中心最高温度混凝土表面温度计算值实测值可看出,计算值与实际基本稳合,保证了混凝冬期施工的要求,防止了混凝土内外温差产生的裂缝。该工程被评为优良工程。